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BE式电除尘器的改造

2012-02-10 中国环保技术网 我要评论(0) 字号:T | T
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  在锅炉刚启动时,除尘效果好,二次电流高(在0. 4A以上),除尘效率达99. 5%以上,但运行约20 d后,二次电流慢慢下降至0. 3

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  在锅炉刚启动时,除尘效果好,二次电流高(在0. 4A以上),除尘效率达99. 5%以上,但运行约20 d后,二次电流慢慢下降至0. 3 A以下,烟囱烟气浓度大,除尘效率不稳定的问题。当机组连续长时间运行时,有的电场二次电流接近零。停炉检查发现极线、极板积灰严重,除尘器后烟道积灰严重并出现引风机风壳磨损。

  同时存在以下缺陷:

  (1)除尘效率不稳定。除尘效率不能达到设计要求,也不能满足环保要求。

  (2)极线、极板、出口槽形板及烟道积灰严重,特别是第3、第4电场,麻花线全部被积灰层层包围;在第1、第2电场针刺线积灰严重的地方,针刺也被粉尘包住,极板积灰也很严重。

  (3)阴阳极板间距不均匀,极板变形。

  (4)电场内极板、极线变形,固定端松动、摇摆大。

  (5)阴极板下端与下摆槽钢磨损,定位管被槽钢隔断。

  (6)局部极线断裂,入口均流板磨损穿孔,支撑管磨损。

  (7)保温箱经常漏风,灰斗有时开裂漏灰,挡灰板变形及脱落。灰斗阻流板脱落多次,灰斗易被仓振振裂,造成漏风漏灰。

  (8)提高顶部振打高度后,振打磁轴易断裂,若高度不够极板积灰则更加严重。

  (9)电除尘运行一段时间后,一次、二次电流逐步下降,第3、第4电场经常为0.

  (10)电场经常?开路跳闸,过一断时间重新投入又正常。

  (11)空载试验中部分电场经常不能升压至72 kV,但其火花率又为0.

  (12)有时电场跳闸后复位不了,无法投入电场运行或投入电场后无电流、电压。

  (13)正常运行中一次、二次电流较低。

  (14)电场升不起电压现象时有发生。

  (15)在运行中常有电场短路跳闸故障。

  3除尘器缺陷分析根据

  3炉电除尘器运行情况综合分析,该电除尘器主要存在漏风、电场二次电流衰减以及除尘效率下降等问题,具体问题如下:锅炉燃烧及其烟道系统和电除尘器自身设备漏风的增加,均使电除尘器负荷加重,影响除尘效率;由于电除尘器安装有缺陷,经过几年的运行,检修孔密封材料老化,造成电除尘器本体结构局部漏风,从设备进、出口烟箱温度平均下降6 8的状况可得到初步证明。

  电场内部积灰增加,影响阴极线正常放电,导致电场二次电流衰减,同样使除尘效率下降。电场内部积灰一方面是由于设备自身结构原因引起,另一方面是电除尘器的漏风使粉尘特性发生变化,粘性提高。同时由于后级电场的粉尘粒径变小,荷电粉尘在电极上的粘滞性也变强,均使阴极线的清灰难度加大,并抑制电晕电流产生,导致电场二次电流减小。

  4改造思路及目标针对3炉电除尘器出现的缺陷情况,经过论证,确定了改造思路:对电场内部阳极、阴极系统和清灰振打系统进行改造,顶部根据保温箱改造内容相应变化,基础不动,出灰装置基本不变动。电气部分原则上不变动,低压部分将根据振打器情况相应更换改造。

  通过改造,达到以下目标:

  (1)改造后除尘器整体性能良好,保证除尘效率高。锅炉满负荷时,静电除尘器效率不低于99. 5%且锅炉累计运行不少于3 800 h,静电除尘器效率不低于99. 5%……

  (2)每台除尘器在下列条件同时存在的情况下,能达到较高的除尘效率:设计烟气温度为140 155,入口烟气量按812 168m 3 /h(实际状态下)加10%,即893385m 3 /h.

  (3)不以烟气调质剂作为性能保证的条件。

  (4)不把设备进口粉尘粒径分布定为性能保证的一个条件。

  (5)电除尘器的钢结构设计温度。

  1)电除尘器的钢结构设计温度为300.

  2)当锅炉尾部燃烧时,除尘器允许在350正压条件下运行30m in而无损坏。

  (6)除尘器允许在锅炉最低稳燃(不投油助燃)负荷时运行,运行正常,不发生堵塞。

  (7)阳极板和阴极框架的振打程序、间隔及振打强度均在控制柜上实时方便可调,振打装置使阴阳极、槽形板整体产生足够强的加速度。

  (8)低压控制方式:能在电除尘器控制室、机组集控室进行控制及监测,具有微机自动控制,改造部分预留接口与IPC相匹配。

  (9)可靠性指标:保证电场投入率不低于95. 5%.

  (10)本体漏风率< 3%,本体阻力?300 Pa.

  5改造项目

  (1)将第3、第4电场阴极麻花线更换成清灰性能较好的加长型针刺线,提高清灰效果。

  (2)采用加强型振打器更换1 4电场阴阳极振打器,使振打锤的提升高度范围扩大到0 450 mm,提高对电极振打清灰能力的可调范围,加强型振打器全部采用带接线端子改进型结构。

  (3)增加阴极振打点,在原每个小分区布置2个阴极振打器的基础上增设1个电磁锤振打器,减少每个阴极振打器振打覆盖的有效区域,提高各振打点的振打传力效果。新增阴极绝缘轴、绝缘子采用高强度复合高分子绝缘轴和50瓷绝缘子。采用高强度复合高分子绝缘轴更换原阴极绝缘轴,可提高振打传力效果;相应改造电磁振打控制器。

  (4)将原阴极悬吊结构改为吊打分开式,提高传力效率(按投标书要求)。

  (5)改造原高压控制柜,换用新一代16位计算机K型高压控制器。

  (6)采用整体披屋式大保温箱取代原小保温箱。

  (7)改造电磁振打控制柜,选用具备与K型产品?减功率振打和?断电振打相关联配置的新型PLC控制器。

  (8)原3,4炉电除尘器(H型电源)共用1套IPC系统,改造后IPC系统升级应达到的原有监控功能。

  (9)换用新一代16位MVC- 196数字式高压供电装置,该装置具有快速、灵敏的火花响应控制功能,再通过合理的阻抗匹配,应可很好地解决电除尘器电场击穿电压低,影响收尘效率这一问题,使电除尘器在任何工况下都保持高效。

  6改造效果广东梅县发电厂利用3机组大修机会按照上述要求进行检修整改处理,大修投运后,电除尘器投运情况表明:除尘效率达到设计值,性能得到了较大提高,除了原来结构问题如极距变形、漏风等得到解决外,通过增加阴极振打点、采用加强型电磁振打器及吊打分开结构改进后,阴阳极最小振打加速度分别提高到120g和150g以上,显著提高振打清灰效果。全部电场采用针芒刺线后,提高了对现今锅炉燃料-煤种变化范围较大的适应能力,并稳定和提高电除尘器的除尘效率,确保烟囱长期处于较低的排放状况。

  而从改造后环保测试结果看,锅炉满负荷时,3炉静电除尘器效率高于99. 5%,提高了3炉电除尘效率,按电除尘出口烟尘浓度为92. 55mg/m 3,按每年运行6 000 h、排放258 t/年计算,比标准(标准为200mg/m 3)减排300,t减少了环境污染,达到地方环保要求。


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