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混凝沉淀与SBR法处理造纸涂布废水

2013-10-24 中国环保技术网 我要评论(0) 字号:T | T
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论文作者:冷成保,戴自觉,肖 波,柳小荣 摘要:采用混凝沉淀与SBR处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水CODCr ,BOD5 ,SS质量浓度分别为3212.30,1209.65,9844.56 mg/L,色度为3200倍时,经本工艺处

论文作者:冷成保,戴自觉,肖 波,柳小荣

摘要:采用混凝沉淀与SBR处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水CODCr ,BOD5 ,SS质量浓度分别为3212.30,1209.65,9844.56 mg/L,色度为3200倍时,经本工艺处理后,CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。

关键词:混凝沉淀 SBR 造纸 废水处理

 

  广东某厂主要生产热敏记录纸、无碳复写纸等特种纸。在生产过程中,需要对纸张进行涂布处理,添加染料及助剂(淀粉、高岭土等),致使外排废水中含有染料及大量的悬浮物,水质混浊,可生化性一般。采用混凝沉淀与 SBR 法相结合的工艺,既可利用混凝沉淀法高效去除大部分悬浮物的优点,降低废水中助剂含量[1];又可利用SBR良好的耐冲击负荷能力,降低投资和运行费用,保证处理效果。

  1 水质水量及尾水执行标准

  1.1 水量及特点

  排放水量约为240 m3/d,间歇排放,更换产品类型时排放设备清洗高浓度废水。

  1.2  设计及排水水质

  根据现场多次取样测试,设计水质如表1。

  表1  排放废水水质

项目
ρ(Cr)/(mg.L-1)
ρ(BOD5)/(mg.L-1)
ρ(SS)/(mg.L-1)
pH值
色度/倍
设计水质
≤5000
≤1700
≤16800
7~8
≤3000
排放标准
≤100
≤20
≤60
6~9
≤40

  处理后尾水要求达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,具体指标见表2。

  表2  尾水排放标准

项目
ρ(Cr)/(mg.L-1)
ρ(BOD5)/(mg.L-1)
ρ(SS)/(mg.L-1)
pH值
色度/倍
排放标准
≤100
≤20
≤60
6~9
≤40

  2 废水处理工艺设计

  2.1 工艺流程

  工艺流程见图1、图2。

   
图1 水处理工艺流程

  

  图2 污泥处理工艺流程

  2.2  主要构筑物、设备及参数说明

  调节池:均衡水量水质,池底设穿孔管通过水压及压缩空气(悬浮物多时)搅拌,避免颗粒状物质的沉降。

  调节池有效容积为80 m3,停留时间8 h。

  缓冲调节池:暂存产品更换时排放的高浓度废水(Cr质量浓度可达30000 mg/L),在正常情况下均流至调节池进入后续工序。

  缓冲调节池有效容积为60 m3,停留时间6 h。

  反应沉淀罐:在管混器中加入混凝沉淀剂PAC及PAM后,进入中心反应罐,溢流入沉淀区完成泥水分离。PAC投加量为300~560 mg/L;PAM投加量为10~35 mg/L。

  反应沉淀罐为钢质结构,水力停留时间为2.5 h。

  (4)水解酸化池:内设液下机械搅拌装置2套,使废水与污泥充分混合接触。同时,由于此类废水中碳、氮、磷营养比例不合理,需要人工投加磷酸氢二氨约15kg和尿素约30kg。

  水解酸化池有效容积为150 m3,填料体积50 m3,停留时间15 h。

  (5)SBR池:共设2池,排出比1/3~1/4,污泥质量浓度4000 mg/L。采用罗茨鼓风机-微孔曝气器供气,非限制曝气方式运行,单池1个处理周期为12 h,其中进水6 h,曝气10 h,沉淀1h,滗水1h。

  (6)清水池:提供压滤机冲洗用水。

  3 废水处理效果

  本工程于2004年1月动工,2004年6月完成并开始工艺调试,2004年10月通过当地环保验收。其处理效果见表3。

  表3  废水处理效果

  项目

  ρ(Cr)/

  (mg.L-1)

  ρ(BOD5)/

  (mg.L-1)

  ρ(SS)/

  (mg.L-1)

  色度

  /倍

  调节池

  清水池

  去除率/%

  3212.30

  79.55

  97.52

  1209.65

  19.87

  98.36

  9844.56

  42.31

  99.57

  3200

  20

  99.38

  从表3可知,废水经本系统处理后,其Cr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。


【责任编辑:管理员 TEL:400-666-4470】

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