论文作者:冷成保,戴自觉,肖 波,柳小荣
摘要:采用混凝沉淀与SBR处理广东某造纸厂涂布废水,在水量为240 m3/d,进水CODCr ,BOD5 ,SS质量浓度分别为3212.30,1209.65,9844.56 mg/L,色度为3200倍时,经本工艺处理后,CODCr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。
关键词:混凝沉淀 SBR 造纸 废水处理
广东某厂主要生产热敏记录纸、无碳复写纸等特种纸。在生产过程中,需要对纸张进行涂布处理,添加染料及助剂(淀粉、高岭土等),致使外排废水中含有染料及大量的悬浮物,水质混浊,可生化性一般。采用混凝沉淀与 SBR 法相结合的工艺,既可利用混凝沉淀法高效去除大部分悬浮物的优点,降低废水中助剂含量[1];又可利用SBR良好的耐冲击负荷能力,降低投资和运行费用,保证处理效果。
1 水质水量及尾水执行标准
1.1 水量及特点
排放水量约为240 m3/d,间歇排放,更换产品类型时排放设备清洗高浓度废水。
1.2 设计及排水水质
根据现场多次取样测试,设计水质如表1。
表1 排放废水水质
项目 |
ρ(Cr)/(mg.L-1) |
ρ(BOD5)/(mg.L-1) |
ρ(SS)/(mg.L-1) |
pH值 |
色度/倍 |
设计水质 |
≤5000 |
≤1700 |
≤16800 |
7~8 |
≤3000 |
排放标准 |
≤100 |
≤20 |
≤60 |
6~9 |
≤40 |
处理后尾水要求达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,具体指标见表2。
表2 尾水排放标准
项目 |
ρ(Cr)/(mg.L-1) |
ρ(BOD5)/(mg.L-1) |
ρ(SS)/(mg.L-1) |
pH值 |
色度/倍 |
排放标准 |
≤100 |
≤20 |
≤60 |
6~9 |
≤40 |
2 废水处理工艺设计
2.1 工艺流程
工艺流程见图1、图2。
图1 水处理工艺流程
图2 污泥处理工艺流程
2.2 主要构筑物、设备及参数说明
调节池:均衡水量水质,池底设穿孔管通过水压及压缩空气(悬浮物多时)搅拌,避免颗粒状物质的沉降。
调节池有效容积为80 m3,停留时间8 h。
缓冲调节池:暂存产品更换时排放的高浓度废水(Cr质量浓度可达30000 mg/L),在正常情况下均流至调节池进入后续工序。
缓冲调节池有效容积为60 m3,停留时间6 h。
反应沉淀罐:在管混器中加入混凝沉淀剂PAC及PAM后,进入中心反应罐,溢流入沉淀区完成泥水分离。PAC投加量为300~560 mg/L;PAM投加量为10~35 mg/L。
反应沉淀罐为钢质结构,水力停留时间为2.5 h。
(4)水解酸化池:内设液下机械搅拌装置2套,使废水与污泥充分混合接触。同时,由于此类废水中碳、氮、磷营养比例不合理,需要人工投加磷酸氢二氨约15kg和尿素约30kg。
水解酸化池有效容积为150 m3,填料体积50 m3,停留时间15 h。
(5)SBR池:共设2池,排出比1/3~1/4,污泥质量浓度4000 mg/L。采用罗茨鼓风机-微孔曝气器供气,非限制曝气方式运行,单池1个处理周期为12 h,其中进水6 h,曝气10 h,沉淀1h,滗水1h。
(6)清水池:提供压滤机冲洗用水。
3 废水处理效果
本工程于2004年1月动工,2004年6月完成并开始工艺调试,2004年10月通过当地环保验收。其处理效果见表3。
表3 废水处理效果
项目 |
ρ(Cr)/ (mg.L-1) |
ρ(BOD5)/ (mg.L-1) |
ρ(SS)/ (mg.L-1) |
色度 /倍 |
调节池 清水池 去除率/% |
3212.30 79.55 97.52 |
1209.65 19.87 98.36 |
9844.56 42.31 99.57 |
3200 20 99.38 |
从表3可知,废水经本系统处理后,其Cr, BOD5,SS和色度总去除率分别为97.52 %,98.36 % ,99.57 %和99.38 %。