摘要:为扩大废水处理规模及适应来水水质波动大的变化, 改变炼油废水的“老三套”运行方式,在其原有的基础上增建一套鼓风曝气池和一套淹没式生物池。提高COD、NH3-N的去除率,COD总去除率达76% ,NH3-N总去除率也有所提高。适应于炼油废水“老三套”改进或扩建。
关键词:老三套 二级生化 淹没式生物膜法
0概况
九江石化总厂炼油厂是以石油炼制为主的燃料型企业,原拥有加工原油能力250万吨/年,炼油废水采用“老三套”(浮选 表曝)法处理,设计处理能力500t/h。随着加工原油品种的变化,废水中的硫、酚含量高,同时对出水NH3-N的要求提高,老三套的弊端逐渐显现出来,93年对老三套装置进行改造,在老三套原有的基础上增加一套淹没式生物膜法。由于企业自身发展壮大,经扩建现拥有加工原油能力为500万吨/年,同时随着7万吨/年的聚丙烯、MTBE、芳烃抽提、Ⅱ套16万吨/年的气体分馏装置的相继开车,使得来水水量增大,来水水质复杂波动大,为减轻生物膜的负荷冲击, 98年扩建一套池和二沉池,。99年3月该流程投入使用,出水水质符合GB8978-96标准。
1工艺流程
1.1 93年改进流程(简称A流程)
A流程一级表曝和二级表曝设计水力停留时间相同,均为4.8hr,一级池污泥浓度控制在1500~2000mg/l, 二级表曝池污泥浓度控制在3000~4000mg/l。
主要构筑物设计参数如下:
表曝池:Φ17000×4300/间,沉淀区容积198 m3,区容积616 m3,回流比4:1,充氧3.7~59kg/h,一级表曝和二级表曝各4间。
淹没式生物膜池:单廊道(L×B×H)65×2.5×5,有效容积10000 m3,内装D-2型软性纤维填料,采用微孔管,两台D150-51型鼓风机,空气流量150m3/min,风压49 KPa,功率200 KW,设计气水比30:1,12个廊道。
1.2 98年改扩流程(简称B流程)
98年改扩建工艺流程是将原串联的一级表曝和二级表曝改为并联运行,作为一级生化,水力停留时间4.8 hr,污泥浓度控制1500~2000mg/l,扩建后的池和二沉池作为二级生化,污泥浓度控制3000~4000mg/l。,并且将部分出水回流至淹没式生物池,实现废水处理量增大一倍,设计处理能力1000t/h。
扩建构筑物设计参数如下:
池:单间(L×B×H)38000×6700×5000,三台D60-82型鼓风机型号,空气流量60m3/min,风压 68.6KPa,功率 110KW,微孔,设计水力停留时间10 hr,6间。
二沉池:辐流式Φ31000×4700/间,设计水力停留时间6hr,2座。
回流泵:200 m3/h,2台。
2、生物膜的培养及驯化
二级表曝出水含有微生物菌种,因此挂膜直接利用二级表曝出水,为缩短挂膜时间,从生化池里倒进活性污泥。在挂膜初期,由于生物膜不厚,尽量减少鼓风,避免生物膜脱落,一般控制DO在1.0mg/l以下,二个月后,引进少量工业废水进行驯化。