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渣油型氮肥厂硫化物泄漏危害与防治

2006-03-07 中国环保技术网 我要评论(0) 字号:T | T
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摘要:对硫化物物料泄漏引起循环水水质恶化进行了分析,就如何抑制系统的腐蚀,提出了采取的相应措施,针对化肥厂循环水物料泄漏引发的后遗症,提出了药剂的选用问题。 关键词:硫化物 腐蚀 危害 防治 前言 2000

摘要:对硫化物物料泄漏引起循环水水质恶化进行了分析,就如何抑制系统的腐蚀,提出了采取的相应措施,针对化肥厂循环水物料泄漏引发的后遗症,提出了药剂的选用问题。

关键词:硫化物 腐蚀 危害 防治

 

前言

2000年,渣油型化肥企业由于原料价格的连续上扬和尿素市场的持续低迷,九江大化肥在8月15日被迫停产,2001年2月份恢复生产。大多数冷换设备处于长期停车状态,由于缺乏统一的管理,一些工艺侧走酸性硫化物的冷换设备腐蚀相当厉害,加之自2001年6月份以来,高含硫渣油原料在加工过程中更加剧了冷换设备的腐蚀,造成酸性硫化物往循环水系统泄漏,硫化物的泄漏加剧了循环水系统的腐蚀,破坏了水稳剂的原有成分,水稳剂失去了原有的阻垢缓蚀作用,如若处理不当,势必会加速其它冷换设备的腐蚀。因此如何面对化肥厂长期停车的设备腐蚀问题,硫化物泄漏时如何正确处理水质,抑制系统腐蚀的恶化趋势,以及如何处理泄漏后出现的后遗症,这是工业水处理技术人员面临的一个新课题。  

1.硫化物泄漏症状

测不出来(<0.1)

②PH值下降

③总磷升高

④泄漏初期水质发白

⑤泄漏后期生物粘泥繁殖迅速

⑥SO42-含量升高

前①②表明系统泄漏入还原性的物质,硫化物在硫细菌和硝化细菌的作用下,最终被氧化成硫酸和硝酸,并且氨和硫化物消耗液氯,致使测不出来,但根据④点现象来看,水稳剂配方是以有机膦酸盐、多元共聚物、锌盐为主,缓蚀薄膜主要由Ca、Zn和P所构成,由于长期不合格,系统加大了杀菌剂的投加力度,此举就好比系统不停车清洗,将覆盖在金属表面的缓蚀膜清洗下来,系统中Zn离子含量增加,此时水中只要存在少量的硫化物,就极易形成难溶的白色沉淀硫化物ZnS,此是水质发白的主要原因,因此可以排除系统漏氨的可能性,为有针对性的查找硫化物的泄漏来源,将合成氨装置的EA103作为主要监测对象,对其进出口的PH、浊度、硫化物进行分析,主要分析指标见表1。

表1:EA103进出口水质及循环水水质变化表

序号

PH

浊度mg/l

硫化物mg/l

循环水

进口

出口

进口

出口

进口

出口

硫化物

SO42-

1

8.56

7.58

10.41

14.58

0.749

3.164

0.81

132.6

2

8.69

7.65

6.66

4.16

0.104

2.01

0.223

112

从表1分析数据来看,EA103出口PH值比进口下降近1个单位,出口硫化物比进口约大近20倍,由于EA103的泄漏致使循环水系统硫化物、SO42-含量上升,SO42-含量平时只由补充水带入,最高只达80mg/l,SO42-含量升高为硫酸盐还原菌提供了丰富的营养源。

以下结合图1来说明酸性硫化物泄漏后(2001年7月份)PH值、浊度和总磷的变化关系,在碱性全有机配方系统中,PH值正常控制范围在8.5~9之间,而随着酸性硫化物的泄漏,PH值下降幅度较大,由图1可以看出,PH值下降最低为7.10,同时浊度上升至7.50 mg/l,总无机磷上升至6.92mg/l。

图1:硫化物泄漏PH、浊度、总无机磷变化曲线图

主要原因(1)、酸性硫化物的泄漏,将原沉积的磷酸盐垢清洗下来;(2)、由于PH值下降,加速了原水稳剂配方中的聚磷酸盐的水解。从图1中还可以看出,在泄漏初期,浊度控制比较好,可能原因是碳黑物料的泄漏,由于碳黑的吸附性极强,吸附在冷却塔的填料上,整个冷却塔成了一个天然的过滤器,同时粘泥也极易吸附在碳黑上,沉积在冷换器的表面,因此浊度偏低。而在后期,由于碳黑量的积累,同时积聚在碳黑上的微生物繁殖迅速,粘泥量高达100ml/m3,整个水质全面恶化。后通过加大置换量和旁滤池反洗力度,将浊度控制在一定的范围内。

2.硫化物泄漏的危害
      硫化物泄漏后,循环水系统腐蚀速率和粘附速率急剧上升,比泄漏前平均分别上升了196%和86.6%,从表2垢样分析结果来看,550℃灼烧减量平均为20%以上,表明沉淀物由菌胶团、藻类、软泥、原生动物以及由微生物分泌物所粘附的有机物、无机物、化学污染物等组成。 由于在泄漏后加大了杀菌力度和旁滤池反洗频率,很好地控制了循环水系统的细菌数目。灼烧减量在泄漏前后变化不大。

表2:垢样分析结果

 

日期

550℃灼烧减量

950℃灼烧减量

CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

ZnO

P2O5

酸不溶物

粘附速率

mcm

腐蚀速率mm/a

2001年5月

24.24%

11.47%

26.07%

6.14%

12.16%

4.55%

6.09%

3.69%

1.20%

12.69

0.103

2001年6月

20.40%

10.74%

15.70%

4.04%

25.50%

4.98%

7.17%

4.68%

1.23%

19.84

0.131

2001年7月

14.13%

5.88%

11.40%

2.73%

54.13%

1.85%

1.99%

3.78%

1.40%

23.38

0.222

2001年8月

22.58%

12.38%

21.75%

3.25%

20.66%

2.06%

2.61%

3.76%

0.65%

16.91

0.123

2001年9月

23.3%

14.88%

11.73%

2.55%

1.97%

4.8%

7.53%

5.27%

1.33%

11.63

0.07

2000年4月

23.69%

8.62%

15.56%

6.98%

13.42%

8.04%

12.53%

13.20%

——

10.62

0.07

2000年5月

27.42%

11.2%

19.74%

7.41%

3.40%

8.09%

12.56%

14.19%

——

9.78

0.038

2000年6月

25.25%

10.94%

20.64%

6.86%

7.80%

7.67%

11.03%

12.72%

——

8.89

0.039

但表2中2001年7月的Fe2O3含量最高达54.13%,泄漏期间(6、7、8月份) Fe2O3含量平均含量为33.43%,比2000年5、6月份平均含量5.6%上升了27.63%。主要原因是由于酸性硫化物泄漏后,粘泥繁殖迅猛,沉积在金属表面的粘泥会引起严重的垢下腐蚀,同时还隔绝了药剂与金属的作用,使其不能正常发挥应有的缓蚀性能,硫化物在通氯的情况下或氧化性杀菌剂的氧化作用下 ,将硫化物氧化成SO42-,使PH在局部区域内下降至1.0~1.4,而大量硫酸盐还原菌繁殖生长时,硫酸盐还原菌将SO42-还原生成H2S腐蚀设备,形成有臭味的黑色硫化铁的腐蚀产物。P2O5含量比泄漏前减少了70%,表明沉积在金属表面的磷酸盐垢被酸性物质溶解,使得循环水中总无机磷含量升高,ZnO含量也比泄漏前减少了62.9%,也表明覆盖在金属表面的缓蚀膜被硫化物破坏,Zn与硫化物生成酸不溶物ZnS,当硫化物泄漏后,破坏了金属表面的缓蚀膜,使循环水整个系统趋向腐蚀,结垢因子P2O5 、CaO、MgO三者之和比泄漏前减少,因此,对于硫化物泄漏重点对象是控制腐蚀,在2001年9月,EA103切出检修后,沉积在设备上的缓蚀膜得到了修复,P2O5 ZnO含量在逐步增加,系统的粘附速率和腐蚀速率均达标。


【责任编辑:管理员 TEL:400-666-4470】

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