摘要:对硫化物物料泄漏引起循环水水质恶化进行了分析,就如何抑制系统的腐蚀,提出了采取的相应措施,针对化肥厂循环水物料泄漏引发的后遗症,提出了药剂的选用问题。
关键词:硫化物 腐蚀 危害 防治
前言
2000年,渣油型化肥企业由于原料价格的连续上扬和尿素市场的持续低迷,九江大化肥在8月15日被迫停产,2001年2月份恢复生产。大多数冷换设备处于长期停车状态,由于缺乏统一的管理,一些工艺侧走酸性硫化物的冷换设备腐蚀相当厉害,加之自2001年6月份以来,高含硫渣油原料在加工过程中更加剧了冷换设备的腐蚀,造成酸性硫化物往循环水系统泄漏,硫化物的泄漏加剧了循环水系统的腐蚀,破坏了水稳剂的原有成分,水稳剂失去了原有的阻垢缓蚀作用,如若处理不当,势必会加速其它冷换设备的腐蚀。因此如何面对化肥厂长期停车的设备腐蚀问题,硫化物泄漏时如何正确处理水质,抑制系统腐蚀的恶化趋势,以及如何处理泄漏后出现的后遗症,这是工业水处理技术人员面临的一个新课题。
1.硫化物泄漏症状
①测不出来(<0.1)
②PH值下降
③总磷升高
④泄漏初期水质发白
⑤泄漏后期生物粘泥繁殖迅速
⑥SO42-含量升高
前①②表明系统泄漏入还原性的物质,硫化物在硫细菌和硝化细菌的作用下,最终被氧化成硫酸和硝酸,并且氨和硫化物消耗液氯,致使测不出来,但根据④点现象来看,水稳剂配方是以有机膦酸盐、多元共聚物、锌盐为主,缓蚀薄膜主要由Ca、Zn和P所构成,由于长期不合格,系统加大了杀菌剂的投加力度,此举就好比系统不停车清洗,将覆盖在金属表面的缓蚀膜清洗下来,系统中Zn离子含量增加,此时水中只要存在少量的硫化物,就极易形成难溶的白色沉淀硫化物ZnS,此是水质发白的主要原因,因此可以排除系统漏氨的可能性,为有针对性的查找硫化物的泄漏来源,将合成氨装置的EA103作为主要监测对象,对其进出口的PH、浊度、硫化物进行分析,主要分析指标见表1。
表1:EA103进出口水质及循环水水质变化表
序号 |
PH |
浊度mg/l |
硫化物mg/l |
循环水 | ||||
进口 |
出口 |
进口 |
出口 |
进口 |
出口 |
硫化物 |
SO42- | |
1 |
8.56 |
7.58 |
10.41 |
14.58 |
0.749 |
3.164 |
0.81 |
132.6 |
2 |
8.69 |
7.65 |
6.66 |
4.16 |
0.104 |
2.01 |
0.223 |
112 |
从表1分析数据来看,EA103出口PH值比进口下降近1个单位,出口硫化物比进口约大近20倍,由于EA103的泄漏致使循环水系统硫化物、SO42-含量上升,SO42-含量平时只由补充水带入,最高只达80mg/l,SO42-含量升高为硫酸盐还原菌提供了丰富的营养源。
以下结合图1来说明酸性硫化物泄漏后(2001年7月份)PH值、浊度和总磷的变化关系,在碱性全有机配方系统中,PH值正常控制范围在8.5~9之间,而随着酸性硫化物的泄漏,PH值下降幅度较大,由图1可以看出,PH值下降最低为7.10,同时浊度上升至7.50 mg/l,总无机磷上升至6.92mg/l。
图1:硫化物泄漏PH、浊度、总无机磷变化曲线图
主要原因(1)、酸性硫化物的泄漏,将原沉积的磷酸盐垢清洗下来;(2)、由于PH值下降,加速了原水稳剂配方中的聚磷酸盐的水解。从图1中还可以看出,在泄漏初期,浊度控制比较好,可能原因是碳黑物料的泄漏,由于碳黑的吸附性极强,吸附在冷却塔的填料上,整个冷却塔成了一个天然的过滤器,同时粘泥也极易吸附在碳黑上,沉积在冷换器的表面,因此浊度偏低。而在后期,由于碳黑量的积累,同时积聚在碳黑上的微生物繁殖迅速,粘泥量高达100ml/m3,整个水质全面恶化。后通过加大置换量和旁滤池反洗力度,将浊度控制在一定的范围内。
2.硫化物泄漏的危害
硫化物泄漏后,循环水系统腐蚀速率和粘附速率急剧上升,比泄漏前平均分别上升了196%和86.6%,从表2垢样分析结果来看,550℃灼烧减量平均为20%以上,表明沉淀物由菌胶团、藻类、软泥、原生动物以及由微生物分泌物所粘附的有机物、无机物、化学污染物等组成。 由于在泄漏后加大了杀菌力度和旁滤池反洗频率,很好地控制了循环水系统的细菌数目。灼烧减量在泄漏前后变化不大。
表2:垢样分析结果
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但表2中2001年7月的Fe2O3含量最高达54.13%,泄漏期间(6、7、8月份) Fe2O3含量平均含量为33.43%,比2000年5、6月份平均含量5.6%上升了27.63%。主要原因是由于酸性硫化物泄漏后,粘泥繁殖迅猛,沉积在金属表面的粘泥会引起严重的垢下腐蚀,同时还隔绝了药剂与金属的作用,使其不能正常发挥应有的缓蚀性能,硫化物在通氯的情况下或氧化性杀菌剂的氧化作用下 ,将硫化物氧化成SO42-,使PH在局部区域内下降至1.0~1.4,而大量硫酸盐还原菌繁殖生长时,硫酸盐还原菌将SO42-还原生成H2S腐蚀设备,形成有臭味的黑色硫化铁的腐蚀产物。P2O5含量比泄漏前减少了70%,表明沉积在金属表面的磷酸盐垢被酸性物质溶解,使得循环水中总无机磷含量升高,ZnO含量也比泄漏前减少了62.9%,也表明覆盖在金属表面的缓蚀膜被硫化物破坏,Zn与硫化物生成酸不溶物ZnS,当硫化物泄漏后,破坏了金属表面的缓蚀膜,使循环水整个系统趋向腐蚀,结垢因子P2O5 、CaO、MgO三者之和比泄漏前减少,因此,对于硫化物泄漏重点对象是控制腐蚀,在2001年9月,EA103切出检修后,沉积在设备上的缓蚀膜得到了修复,P2O5、 ZnO含量在逐步增加,系统的粘附速率和腐蚀速率均达标。