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半脱运行总结

2013-11-05 中国环保技术网 我要评论(0) 字号:T | T
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半脱运行总结 柴仲荣 (晋丰煤化闻喜分公司) 山西晋丰煤化闻喜分公司十二万系统于2005年5月份建成投产,并一次开车成功。系统原设计能力为12综合氨,半脱压力为常压,工艺为栲胶工艺,进口H2S为800mg/Nm3,实际

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半脱运行总结

柴仲荣

(晋丰煤化闻喜分公司)


山西晋丰煤化闻喜分公司十二万系统于20055月份建成投产,并一次开车成功。系统原设计能力为12综合氨,半脱压力为常压,工艺为栲胶工艺,进口H2S800mg/Nm3,实际运行为1200-2500mgN/m3.经过三年的运行,我公司半脱系统运行还基本稳定。现将运行情况做一总结,供同行参考,以求共勉。

一、工艺流程

1、气体流程

从气柜来的压力为3.5KPa的半水煤气经洗气塔后,将温度将为小于40,进入脱硫前湿式电除尘进口水封,经湿式电除尘器除去焦油后,从实施电除尘气顶部出来后经罗茨鼓风机加压至40KP,温度升到60左右,经冷却塔降温到30后,从脱硫塔底部进入与从上而下的脱硫液逆流接触,将半水煤气中的H2S脱至80-150mg/Nm3再经洗气塔清洗。降温后,进入脱硫后的干湿电除尘再次除焦后的半水煤气送往压缩机一段。

2、液体流程

贫液槽里的液体经脱硫泵加压后,进入半水煤气脱硫塔顶部,与从下而上的半水煤气逆流接触,吸收了煤气中的H2S的脱硫液变为富液,富液经富液槽后,用富液泵加压到0.4-0.6MPa进入再生喷射器,在再生槽内经空气氧化后,富液变为贫液由也为调节器处流入贫液槽,溶液如此循环使用。浮选出硫泡沫流入泡沫槽,经泵送入硫回收。


二、半脱主要设备


设备名称

规格或型号

台数

备注

洗气塔

φ5400×14500

1

格栅填料4.5m

湿式电除尘

φ4424×13700

3

 

冷却清洗塔

φ5200×29000

1

φ50×50聚丙烯鲍尔环,分两层,上层5m,下层4m

脱硫塔

φ5600×30000

1

φ7×076聚丙烯鲍尔环两层,一层6m,二层4.8m

格栅填料5m

干式电除尘

φ3440×10700

3

 

富液槽

φ4500×5210

1

 

再生槽

φ8200/7800/7200

×7124

1

喷射器16组,喷头φ32,分布板三层

熔硫釜

φ1000×3700

3

 

罗茨风机

ZL103WD

3台开2台备1

流量377m3/min,附电机6000V 450KW 493r/min

L94WD

2台全开

流量346m3/min,附电机6000V 400KW 742r/min

脱硫泵

DFSS200-520

3台、开21

流量577 m3/min附电机380V160KW.1480 r/min

再生泵

DFSS200-520

4、台开21小备1

流量577 m3/min附电机380V160KW.1480 r/min3

流量200m3/min附电机380VKW

1480 r/min1


三、生产运行状况

1、主要工艺指标

1)进口H2S含量:1200--2000mg/Nm3    出口H2S含量:80150mgN/m3

2)煤气流量:70000Nm3/h      

溶液循环量:1200 m3/h

3)再生压力:>0.35MPa     

半水煤气脱硫后压力:≥150mmHg

半脱系统压差:<40 mmHg

4)再生温度:35-40

系统出口煤气温度≤30

5)总碱度:20-23g/L  pH8.5-9.0

栲胶:1.5-2.5 g/L   钒:1-1.5 g/L

悬浮硫:≤3 g/L

6)液位:控制1/22/3

 

2、实际运行状况

本系统自20055月份开车以来,运行一直正常,就是熔硫后的残液不能回收,只要残液一回收到系统,再生槽上就出现皂泡、虚泡,并且会从再生槽的观察口飞出,出现现场卫生环境难搞,环保不达标。若不回收液体辅料消耗增高,浪费严重。经研究于20065月份新增了450m3的残液沉淀池,对熔硫后的残液经过沉淀池降温、沉淀后回到系统,这一问题才得到解决,但溶液中的悬浮硫却又上来了,最高时达到6.3g/L,但系统系统压差一直稳定。经过2年来的运行,20077月份检修时,将人孔打开后,填料很干净。至今没有出现堵塔现象。至于溶液中悬浮硫高,是分析原因还是残液回收的原因,我车间现正在着手解决这一问题。


以下是脱硫残液回收前后辅料消耗情况

月份

进口H2S

出口H2S

煤气流量

纯碱

栲胶

五氧化二钒

063.

1.0

0.10

62300

2.003

0.1538

0.0519

07.8

1.2

0.08

72350

1.39

0.139

0.027

以上消耗为吨氨的单耗单位为Kg/TNH3H2S的单位为g/L系统压差情况

日期

煤气流量

系统进口压力

系统出口压力

系统压差

06.5.6

62300m3

230mmHg

217 mmHg

13 mmHg

06.8.5

62800 m3

248 mmHg

234 mmHg

14 mmHg

06.12.10

72500 m3

250 mmHg

228 mmHg

22 mmHg

07.5.23

73100 m3

255 mmHg

232 mmHg

23 mmHg

08.3.22

71980 m3

253 mmHg

231 mmHg

22 mmHg


硫回收从开车运行一直很正常,从每月的硫磺回收情况来看,已达到理论回收的100%,有时甚至超过了理论回收量。(有机硫做不出,

H2S10%计算)。这可能是厂、车间对这块重视,管理严格,再生槽硫泡沫提取及时的缘故吧。


硫磺回收情况

月份

煤气中H2S

煤气流量

理论回收量

实际回收量

回收率

0711

1328

71980

66

58

87%

0712

1380

72000

72

72.4

100.5%

081

1474

71850

74.43

75.72

101.7%

082

1254

71860

63.8

68.7

107.6%


四、结论

现在脱硫已越来越受到各公司的重视,脱硫催化剂也五花八门,不论何种催化剂,要想

完全不堵塔是不可能的,但只要系统设计合理,工艺管理到位,脱硫剂使用得当,脱硫系统不堵塔,还是有可能的。


【责任编辑:管理员 TEL:400-666-4470】

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