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高压静电除尘器改造为高压静电滤槽复合型卧式除尘器

2013-10-13 中国环保技术网 我要评论(0) 字号:T | T
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(山东恒通化工股份有限公司热电厂 郯城276100)0 前言山东恒通化工股份有限公司是国家发改委氮肥工业动力调整试点单位,山东省环

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(山东恒通化工股份有限公司热电厂 郯城276100)
0 前言
山东恒通化工股份有限公司是国家发改委氮
肥工业动力调整试点单位,山东省环保局对公司
动力结构调整工程环境影响报告书进行了批复,
要求按《火电厂大气污染物排放标准》( GB13223
- 2003)第三时段进行控制,烟尘排放浓度最高
不得超过50 mg/m3。公司目前有高压240 t/h循
环流化床锅炉5台,原设计全部采用三电场高压
静电除尘,多次除尘测试不能满足环保要求。为
达到烟尘排放浓度国标要求,根据公司设备实际
情况,以5#高压240 t/h循环流化床锅炉作为改
造试点,将静电除尘器第三电场改造为布袋除尘,
即将高压静电除尘器改造为高压静电滤槽复合型
卧式除尘器(以下简称复合型除尘器) 。
1 240 t/h循环流化床锅炉设备原始设计技术
参数和烟尘监测情况(表1)
2004年6月,由上海市机械工业火电设备质
量监督检测中心任选1台240 t/h锅炉进行除尘
后烟尘排放浓度测试,在实测100%负荷情况下,
排放浓度为174. 2 mg/m3 (标态) ,远远高于国标
火电厂第三时段锅炉烟尘排放浓度最高不得超过
50 mg/m3 (标态)的要求,必须实施除尘改造。
2 三种改造方案的比较
改造前,第五台240 t/h循环流化床锅炉正
在建设过程中,三电场六室高压静电除尘器已安
装就位,若进行设备整体改造难度极大。
(1) 方案一。增加一个电场,改造为四电场
高压静电除尘器。但一个电场长度约5. 9 m,测
算现场空间,不能满足其长度要求;而且,改造为
四电场仍然不能保证满足第三时段环保要求,故
表1 循环流化床锅炉及其燃用煤种、配套 
静电除尘器设计参数 
项目                                  规格 
       型号  YG -240 /9. 8 -M1  
循     额定蒸发量/ ( t·h - 1 )  240  
环     额定蒸汽压力/MPa   9. 8  
流化   额定蒸汽温度/℃   540  
床     给水温度/ ℃   215  
锅     一、二次风温度/℃   200  
炉     排烟温度/ ℃   140  
       设计效率/ %   90. 13   
     
     碳/ %   44. 04  
     氢/ %   3. 11  
     氧/ %   9. 48  
设   氮/ %   0. 77
计   硫/ %   0. 34  
煤   灰分/ % 35. 46  
种   水分/ % 4. 80   
   挥发分/%   30. 00   
  低位发热值/ ( kJ·kg - 1 )  17 010. 00  

高    型号                                   YSC146 -3
压 烟气量/ (m3 ·h -1 )                      ≤450000
静 除尘器入口排烟温度/ ℃                     ≤160
电 烟风流速(m·s -1 )                         0. 856
除 流通面积/m2                                 146
尘 设计除尘效率/%                              99. 6
器   除尘器进口含尘浓度/ ( g·m -3 ,标态)      20~26 
    除尘器出口含尘浓度/ (mg·m -3 ,标态)      ≤100 
   总收尘面积/m2                              8 736 
    除尘器电场数/个                             3
   设备本体阻力/Pa                             ≤300 
  单个电场长度/mm                               5 900 
   除尘器外形尺寸/mm               25 000 ×10 860 ×18 985 (长度包括进出口喇叭口长度, 高度包括灰斗高度)
  清灰方式                                    机械振打
  灰斗加热方式                                 电加热
  壳体材质                                     Q235
   电极材质                                    SPCC
   使用时间/ h       ≥8 000  
不能采用本方案。
(2) 方案二。采用布袋除尘技术,高压静电
除尘器整体改造为低压脉冲袋式除尘器,且由外
部单独提供布袋除尘器的吹灰清灰气源。由于高
压静电除尘器已基本完工,若采用本方案,内部构
件需全部拆除,耗材大,锅炉安装工期也要延长,
需推迟锅炉开车。改造价格为490万元/台左右;
且需要外部单独提供布袋除尘器的吹灰清灰气
源,直接增加吹灰风量,造成引风机风量增大,其
全压不能满足系统要求,需更换引风机及其配用
电机,增加投资80余万元(大型引风机50万元,
开关电缆30 万元,基础1 万元) ,总计约570 万
元/台(气源增加费用未计入) ,造价高,工期长,
不宜采用本改造方案。
(3) 方案三。采用布袋除尘技术,保留高压
静电除尘器第一、第二电场,把第三电场改为卧式
布袋除尘,改造为电- 布复合型除尘器,其清灰吹
灰风采用滤袋后的烟气(引风机之前的烟气经反
吹风机加压后吹灰) 。采用本方案比较好:把第
三电场改为卧式布袋除尘,反吹灰风在引风机前
取风,是滤后的洁净气体,不会产生糊袋现象;滤
后风经加压风机吹灰,不会增加引风机风量,不需
要更换引风机和电机,总投资250万元/台左右,
投资小;且只改造第三电场,拆除内部构件快,其
设计、制作周期、改造施工为3个月。若施工分为
2个班,可在2个月内完工,安装快,工期短,适应
该锅炉总体建设工期,不影响锅炉开车。改造后,
若达到国标规定要求,可对其它锅炉进行改造;若
投运后除尘效果达不到要求,可进一步采取其它
方法进行技术改造。3 除尘器主要改造项目
(1) 引风机改造。采用后向型弯曲式外加小
叶片的方法改造引风机叶轮,改变原风压和风量
不足的状况。改造前、后引风机数据比较见表2。
同时,叶轮强度得到加强,且功率的负荷相应增
大,可用调风门调节功率。
表2 锅炉引风机及配用电机设计参数和 
改造后的比较 

设备名称 项目 规格 改造后 
 型号     JLY240 -10ANo. 24D  
 数量/台       2  
引风机 风压/ Pa 5 061  增加10% ~18% , 达5 567~5 972  
 风量/ (m3 ·h -1 ) 235 226  增加约5% , 达246 988  
 型号     YKK5001 -6  
配用电机 功率/kW 电压/V 电流/A 65  560 6 000 达60~68  
(2) 电源改造。增设380 V /220 V 交流电
源,清灰系统PLC控制柜电压是交流220 V,频率
均为50 Hz。应满足:当电源电压在( + 5% ~ -
10% )额定电压、频率在±2%额定频率范围内变
化时,所有电气设备和控制系统均能正常工作;当
电压在- 22. 5%额定电压,且时间不超过1 min
时,不会造成设备事故。
(3) 增加的反吹清灰系统设备状况(表3) 。
本系统采用脉冲反吹清灰,其脉冲喷吹强度和频
率可进行调节,清灰效果好。
(4) 与常规的圆筒形滤袋不同,滤袋采用扁
圆形进口,滤料应无破洞、无碰撞、无划伤等痕迹,
表3 清灰系统设备状况 
      设备名称 规格 配用设备 规格 备 注 
脉动阀/个 1  减速机 1. 1 kW /380 V   
气箱牵引机/个 1  减速电机 0. 37 kW /380 V  除尘器两侧设行程开关,气箱到达端部时,程控柜相应到位灯亮 
反吹风机 风量/ (m3 风压/Pa 温度/℃ 数量/台 ·h - 1 )  27 255 12 207 166 1  风门档板执行器反吹电机 220 V /200 W 160 kW /380 V  1个1台;采用自耦降压启动方式,自耦降压时间为30 s  
程控柜/台 1  控制布袋除尘器的运行参数和清灰 
不允许有油污,表面用PH I配方进行处理,可防水、防油。采用扁形袋笼方式排布,卧式放置(即水平放置) ,密封性能好,换袋方便快速,且降低
占地面积,单位面积内可布置更多的滤袋,提高除
尘效率。
(5) 控制系统的改造。布袋除尘器的脉动清
灰控制采用手动和自动2种方式,自动控制采用
压差(定阻)和定时控制方式,可相互转换。压差
检测点分别设置在除尘器的进、出口总管处,当达
到设定的压差值时或时间周期时,除尘器各排滤
槽依次进行脉动清灰。清灰程序执行由主控柜
PLC自动控制,并采集压差、清灰风机档板开度等
有关数据传至CRT(显示器)上,以对设备运行情
况进行监视,但不能通过原锅炉DCS系统进行操
作控制。
(6) 拆除高压静电除尘器三电场设备构件,
安装布袋除尘系统。改造后布袋除尘器重量增
大,需同步改造除尘器本体,加强基础和立柱支
撑;同时,由于风阻增大,为防止布袋除尘器阻塞
负压大造成除尘器外板受力变形,对撑管、墙板进
行改造加强。
改造后的复合型除尘器,其高压静电除尘部
分的结构主要由收尘极(阳极板) 、放电极(阴极
线) 、高压供电装置、振打装置和外壳等组成,其
工作原理是利用高压静电使尘粒荷电,即灰尘尘
粒通过高压静电场时,与电极间的正负离子和电
子发生碰撞而荷电(或在离子扩散运动中荷电) ,
荷电后的尘粒在高压电场中电场力的作用下向异
性电极运动并积附在异性电极上,通过振打方式
使电极上的灰层脱落至收集灰斗,从而对锅炉排
烟进行除尘预处理,达到收尘的目的。袋式除尘
器也称过滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它
是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含
尘气体中固体颗粒物的除尘装置,其工作原理是
尘粒在绕过滤布纤维时,因惯性力作用与纤维碰
撞而被拦截,细微的尘粒(粒径为1 μm或更小)
受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方
向,由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的
自由路径,尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来,
从而对锅炉排烟进行精细处理,使得烟尘排放符
合国家排放标准。因此,复合型除尘器兼具静电
除尘器和布袋除尘器工作优点,收尘效果更好。
布袋除尘器设计参数见表4。

表4 改造后的布袋除尘器设计参数 
项目 规格 
设备名称                             复合型除尘器
设备型式                           干式、卧式、板式静电(预)除尘器与布袋除尘器组合

过滤风速/ (m·m in -1 )                0. 706
过滤面积/m2                            10 621
滤袋规格/mm                    4 000 ×400 ×40
滤袋材质                         国产覆膜ETW F -900 (国产玻璃纤维滤料) ,基布YN 配方处理
滤槽骨架材质                         Q235
滤袋数量/条                           3 410
除尘器室数/个                         106
单室滤袋数量/条                      3 392
滤袋使用温度/℃             ≤260 (最高短暂允许使用温度280)
耗气量/ (m3 ·h -1 )                   371
滤袋使用寿命/a                           ≥3
 布袋除尘器阻力/ Pa                   ≤1 200
设计除尘效率/%                         99. 98
入口烟气量/ (m3 ·s -1 )             125 (设计煤种)
进口含尘浓度/ ( g·m -3 ,标态)          40
出口含尘浓度/ (mg·m -3 ,标态)   ≤40 (反吹清灰时间除外)
进口烟气温度/℃                      170
除尘器漏风率/%                      ≤3
清灰方式                           脉冲反吹
脉冲阀数量/台                     1
喷吹时间/ s                          1 920
喷吹压力/kPa                            12
喷吹压差/kPa                             2
气源品质                      洁净烟气,通过反吹风机从引风机入口引入
耗气量/ (m3 ·m in -1 )                 371
喷吹间隔/ s   14 400 (设计定时控制) 
       
4 复合型除尘器的运行及性能分析
4. 1 运行分析
(1) 因煤种变化等原因,烟气量变化大,采用
定时清灰,时间长,容易造成压差超过规定值,时
间短则吹灰系统启停频繁,降低设备使用寿命,且
浪费较大,故反吹清灰一般采用压差控制方式。
设计吹灰压差2 000 Pa,实际控制1 700 Pa即进行反吹清灰,在一、二电场正常运行情况下,布袋
除尘器压差上升慢,虽然有时压差未达到规定值,
但运行8 h仍然吹灰1次;当一、二电场中的1个
或2个同时因设备缺陷停用,布袋除尘器的除尘
效用增加,吹灰次数增多。
(2) 锅炉烘炉初期燃用木柴,中后期燃用柴
油和煤,燃油退出前,为防止油灰粘结在极板、极
线和布袋上,规定不能将除尘器投入运行。但因
设计无旁路烟道,布袋除尘器实际已投入运行。
(3) 锅炉点火采用燃油加热和助燃,油灰极
易沾染在干净的滤袋上而糊袋。建议在锅炉停炉
后,滤袋上应保留适当灰底,在下一次锅炉点火运
行时,油灰粘结在灰尘上,烟气温度高,油尘粘结
物易板结破碎清理,易清除。锅炉点火及助燃用
油采用10#轻柴油。
(4) 复合型除尘器吹灰用单风箱高约13. 5
m,上下跨度大,与布袋安装支架在除尘器内受
160 ℃的烟气加热,受热膨胀,极易造成风箱与布
袋支架之间的间隙不足而影响风箱左右移动,必
须做好间隙调整;另外,风箱上下移动导轨横梁必
须平行,各旋转活塞必须转动灵活,防止风箱运行
卡涩、运动困难,造成不易反吹清灰。
(5) 脉动阀是反吹系统的重要部件,需保持
减速机和阀板的同行度,以保证转动灵活,运行可
靠。
4. 2 改造后复合型除尘器对锅炉的使用影响
(1) 锅炉点火采用燃油加热和助燃,高压静
电除尘器不能投入运行,烟囱排气林格曼黑度大,
污染环境;而复合型除尘器布袋除尘部分可投入
运行,烟囱排气林格曼黑度小,烟气状况良好。
(2) 改造除尘器后的锅炉总体工况及相关数
据比较,见表5。
分析比较表5中相关数据,在相同的负荷状
况下,改造后的引风机电流高出4~5 A,未超过
引风机额定65 A的电流。改造后的锅炉符合改
造最终要求,能够满足锅炉满负荷生产。
5 除尘器改造前、后的性能比较
5. 1 性能比较
(1) 复合型除尘器效率高,能捕集比电阻高,
可收集电除尘难以回收的尘粒,见表6、表7。

表5 改造后的锅炉工况及相关数据比较 
项目 工况一 工况二 备注 
锅炉蒸汽出力/ ( t·h  -1 )  226. 75  230. 25  
 收到基碳/ %  55. 40  54. 38  
 收到基氢/ %  2. 66  2. 57  
 收到基氧/ %  4. 34  5. 01  
实 收到基硫/ %  1. 73  1. 38  
物    
           收到基氮/ %  0. 82  0. 80  
煤    
分         收到基灰分/%  26. 35  26. 66  
析         收到基水分/%  8. 7  9. 2  
           干燥无灰基挥发分/%  26. 16  24. 86  
           收到基低位发热值/ ( kJ·kg-1 )  21 220  20 866  
燃料消耗量/kg                 31 850  33 962 
 排烟温度/℃                     174  165
1#一次风机档板开度/ %           55. 8  55. 8
 2#一次风机档板开度/ %          53. 6 56. 1
1#二次风机档板开度/ %           37. 3 41. 2
2#二次风机档板开度/ %           28. 7 29. 7
一次风总风量/ (m3 ·h -1 ,标态) 128 157. 6 127 037. 2
二次风总风量/ (m3 ·h -1 ,标态) 117 185. 4 122 025. 4
返料风总风量/ (m3 ·h -1 ,标态) 7 654. 7 7 486. 8
燃烧总风量/ (m3 ·h -1 ,标态)     252 997. 7 256 549. 4  
1#引风机档板开度/%  64. 0  65. 9  其它锅炉 78  
2#引风机档板开度/%  73. 5  72. 5  相似工况 88  
1#引风机电流/A  57  58  下引风机 53  
2#引风机电流/A  58  59  相应工况 54  
注:山东省临沂市能源监测中心检测分析数据   
    表6 飞灰比电阻表    Ω ·m  
名称 Ca /S  设计煤种 校核煤种 
 (摩尔比)    
比电阻 0. 0  1. 50 ×1012  ~1. 05 ×1013  3. 85 ×1013  
(烟温 2. 4  9. 25 ×1012  ~3. 90 ×1013  - 
150 ℃)  2. 2   - 5. 00 ×1013  
高压静电除尘器适宜运行的粉尘比电阻最适
合的范围是1 ×104 ~2 ×1010 Ω·cm,表6中所列
比电阻,无论是否进行炉内脱硫,均已超过此范
围,影响了除尘效率。
分析表7,使用高压静电除尘器,锅炉烟尘排
放浓度远远高于排放浓度标准50 mg /m3标准要
表7 除尘效率比较表 
项目 高压静电除尘器 复合型除尘器 
检测检测 检测检测 
 数据1 数据2  数据3 数据4  
负荷/ ( t·h -1 )  240  220  190  235  
除尘器前烟尘排放浓度/ (mg·m -3 )  17 424  17 958  27 366  27 504  
除尘器后烟尘排放浓度/ (mg·m -3 )  174. 2  545  40. 6  46. 5  
除尘效率/ %  99. 00  96. 97  99. 85  99. 83  
数据1:上海市机械工业火电设备质量监督检测中心检测
数据2:临沂市能源监测中心检测
数据3、4:临沂市环保监测站检测
求;改造后,锅炉烟尘排放浓度低于排放标准要
求;锅炉停炉后,检查除尘器出口喇叭处无积灰,
相对于静电除尘器后积灰比较严重的情况,直观
上观察除尘效果较好。检测数据2是加入石灰石
脱硫后测得的数据,由于循环流化床锅炉进行炉
内脱硫或炉外干法/半干法脱硫,都需要使用碱性
粉末,对粉尘比电阻影响较大,且烟气含尘量增
大,颗粒变细小,高压静电除尘器除尘效果降低。
检测数据4为加入电石泥脱硫后测得的数据,除
尘器除尘效果仍然满足第三时段环保要求。
(2) 布袋除尘部分耗用钢材少,钢的性能要
求低,无高压变电和整流设备,电压低,投资相对
较低。
(3) 静电除尘器阳极板与芒刺线间距要求很
严格,芒刺线在运行过程中易脱落,机械振打故障
率高,振打锤及受打击部位易损坏和变形,振打电
机易损坏;布袋除尘设备运行稳定可靠,布袋滤布
耐热性能良好,可耐高温,耐热度可达到250 ~
350 ℃,且经处理后可防水、防油,适应大烟气量
锅炉除尘使用需要。
5. 2 可靠性比较
(1) 增加布袋除尘后,能长期保证除尘后烟
气排放浓度低于50 mg/m3 ,其工作过程不受比电
阻的影响,锅炉采用炉内石灰石或电石泥脱硫处
理,不影响布袋除尘器除尘,提高了除尘器的总体
可靠性。
(2) 滤布性能良好,具有特定的致密度、透气
性,良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度,
滤料使用寿命达3年以上。(3) 脉冲阀内径根据实际需要设计,为进出
口管道的50%~100% ,使用寿命长。
5. 3 维护方便性
采用间歇式反吹,间隔时间较长。改造后的
布袋除尘器内部无电气设备,各辅机的配套电器
设备出现故障时,检修不影响除尘器运行,维护保
养极为方便。
5. 4 经济性比较
(1) 烟尘排放费用比较
根据国家有关文件,按年运行时间为8 000 h
计,除尘器处理烟气量为450 000 m3 /h。排放烟
尘当量数见式(1) :
当量数=该污染物的排放量( kg) /该污染物
的污染当量值(1)
其中:烟尘排放的污染当量值为2. 18。
按表7中检测数据1,高压静电除尘器除尘
效率为99. 00% ,排放浓度为0. 017 42 kg/m3时,
年排放总量为:
0. 017 42 kg/m3 ×450 000 m3 /h ×8 000 h ×
(1 - 0. 99) = 627 120 kg
根据式(1)计算年污染当量数: 627 120 kg ÷
2. 18 = 287 669. 7 kg
烟尘的排污收费为0. 6元/kg。
则年排污收费为: 287 669. 7 kg ×0. 6 元/kg
= 172 601. 8元
按表7中检测数据3,高压静电滤槽复合型
除尘器效率为99. 85% ,排放浓度为0. 027 366
kg/m3时,年排放总量为:
0. 027 366 kg/m3 ×450 000 m3 /h ×8 000 h ×
(1 - 0. 998 5) = 147 776. 4 kg
根据(1)计算年污染当量数: 14 776. 4 kg ÷
2. 18 = 67 787. 3 kg
则年排污烟尘收费为: 67 787. 3 kg ×0. 6元/
kg = 40 672. 38元
使用高压静电滤槽复合型除尘器后,可降低
烟尘排放费用:
172 601. 8元- 40672. 38元= 131 929. 42

(2) 增减电气设备前、后的耗电量对比
耗电量对比参见表8。
改造后增加电费: (391 126 - 332 320) kWh ×注: (1)硅整流变压器功率为计算值,其它设备功率为额定值
(2)本表仅供参考
0. 385元/kWh = 22 640. 31 元,即增加了运行费
用。
6 结论
高压静电除尘器改造为复合型除尘器,提供
了静电除尘器改造的一种有效方式,改造工期短,
投资小,除尘不受炉内碱性脱硫后的影响,除尘效
率综合性能提高,经济效益好。
表8 耗电量对比表 
          设备名称 数量/ 台 功率/ kW  年运行时间/ h  年耗电量/kW h  合计/ kW h  
第      硅整流变压器    1     32         8 000        256 000 
       阳极振打电机     1    0. 37       8 000        2 960         332 320
三     阴极振打电机     1    0. 37       8 000        2 960 
       绝缘子加热器     4    2. 2        8 000        70 400  
电 
场 
      
布     反吹风机     1         160         440         70 400
袋     脉动阀电机   1         1. 1        440          484
除     风箱 转动电机1         0. 55       440          242      391 126  

器     引风机      改造后增加功率约40 kW   8 000    320 000  

【责任编辑:管理员 TEL:400-666-4470】

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