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2×12500KVA电炉除尘系统运行中存在的问题与探讨

2013-10-14 中国环保技术网 我要评论(0) 字号:T | T
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择要:针对我公司2×12500KVA电炉除尘系统运行一段时间后出现的有关问题,进行综合分析,并提出相应的整改建议。  关键词:烟

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择要:针对我公司2×12500KVA电炉除尘系统运行一段时间后出现的有关问题,进行综合分析,并提出相应的整改建议。
  关键词:烟气 除尘系统 布袋 清灰 压差 野风 结露

一、前言
  为尽快实现工业“三废”的全面达标排放,我公司加大了污染源治理力度,2000年中旬对两座12500KVA电炉烟气进行治理,经过全国邀请招标,结果无锡市东方工业环保有限公司以400万元人民币的总包价格中标。该项治理工程于2000年10月8日正式开工,经过四个月的紧张施工,于2001年2月19日竣工并投入运行。并于2001年2月24日通过柳州地区环境监测站的检测,烟尘外排浓度达到38mg≤Nm3的合同要求,同时根据我公司2001年2月、3月份有关现场车间粉尘监测结果证明,该工程有关技术指标满足标书及合同要求。
总体来讲,该除尘系统在今年5月初前的运行是比较正常的,除尘效果也比较理想。但是,经过数月的连续运行,以及各种客观因素的影响,该系统也逐步显现出一些问题,下面就一些主要问题进行分析探讨,并提出相应的整改建议。本文为分析探讨的方便,首先,将2×12500KVA除尘系统的工艺流程作一个简要介绍。

二、袋式除尘工艺流程及其特点
  该套系统主要采用干法式除尘原理,先是利用两根Ф1.9米的主烟管从三车间冶炼间加电极糊平台标高附近,将301#、302#电炉烟囱中的烟气引出至车间东端的机力冷却器(冷却面积3000m2),经过机冷器降温冷却和大颗粒沉降,以及烟温调控后,进入布袋除尘器进行最后的布袋过滤净化,将烟气中绝大部分粉尘除去,净化后的烟气经风机引入烟囱排入大气。其工艺流程图如下:该套系统主要采用干法袋式除尘工艺。布袋除尘器具有以下优点:对细粉尘的除尘效率高、适应性较强;可捕集各类性质的粉尘,且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率;物料便于回收,没有污泥处理、废水污染及腐蚀等问题。但其也有不足,例如:应用范围受到滤料耐温、耐腐蚀及抗压等因素的限制;当含尘气体的温度过高时,需采用降温措施,导致系统复杂化和造价提高;在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时,容易堵塞滤袋;占地面积大,滤袋易损坏。我司铁合金电炉粉尘极细而粘,用布袋除尘器可达到较高的除尘效率,但是,如果工艺设计、运行操作及维护不当,也不可避免的出现上述相关问题,下面就该套系统在实际运行中所出现的问题进行分析探讨。

三、存在问题与分析探讨
  问题一:部分主烟管出现生锈现象。
  问题描述:301#主烟管在车间东端近20多米生锈较严重(但是,现场发现与其同在一个标高,而仅仅偏南四米的302#主烟管却没有生锈的现象)。
  原因分析:1)、管子在吊装之前的除锈工作没有做好,或除锈质量未达要求;2)、吊装过程由于作业不小心,至使管道表面的防腐层受到一定程度的机械损伤,受损后的管道由于长期暴露在室外及雨水冲刷等外界原因,成为生锈的诱因;3)、由于301#炉的烟气温度较高,其最高温可达520℃,因此可能造成管道表面的防腐层碳化,抗锈蚀能力减弱;4)、由于301#主烟管刚好位于301#炉冲渣池上方,冲渣时产生大量水蒸气蒸发至烟管上冷却成为水珠,这是使烟管生锈的又一主要诱因。
  影响分析:管道生锈将会迅速使烟管锈蚀破损,大大缩短管道的使用寿命,影响系统正常运行。
  整改建议:利用停炉检修期有计划的对管道进行除锈防腐处理(应注意选择耐高温材料),防止管道锈蚀情况进一步恶化。
  问题二:系统时有烟温偏高的现象。
  问题描述:进入五月份以来,系统烟温时有偏高,特别是301#炉机冷器降温后的温度常有超过160℃(在301#与302#烟气混合之前)的情况,使除尘器烟气最后进布袋之前的烟温常常出现接近100~120℃的上限烟温,对布袋构成极大的威胁。
  原因分析:1)、炉况原因。炉况不好时,造成电极上抬,高温区上涨,炉面的温度升高,使得烟气的温度随着升高并且粉尘量增大;2)、天气原因。该套系统于2001年2月份投入运行,当时正处于冬季,环境温度较现在低,而该除尘系统采用低阻高效机力冷却器,高温烟气由管道出来经过风冷管,通过风冷管向外界散热,在冷却器的顶部设置有多个低压头小型轴流风机往上抽风,不断带走风冷管散发的热量,同时不断补充周围环境的冷空气,形成对流,以此来达到降温效果,也就是说,环境温度的高低对机冷器的降温效果有很大的影响,因此到夏季时,冷却效果随着环境温度的升高必然受到很大影响;3)、设计原因。承包方设计机冷器的换热面积偏小,没有充分考虑在炉烟高温及环境高温同时出现的最恶劣条件下,机冷器的降温能力应能充分满足系统的正常运行要求。
  影响分析:主烟管在高温下散发的大量辐射热造成14米配料操作平台的环境温度明显升高,使配料工的工作环境受到影响(现已通过采取改变配料间门口方向,增加珍珠岩隔热层,安装引风管及排风扇从厂房北面引入自然风等一系列措施,使得作业环境有了一定的改善)。温度过高时为防止烧损布袋,需要增补野风,野风量的大量增加,使得系统对炉膛烟气的抽力相对减弱,为了满足抽力要求,不致使炉膛出现大量倒烟现象,必须增大风机的抽风量,也就增加了能耗。另外,混入的野风增多,增大了气体的温度(尤其是多雨季节),容易使布袋结露,导致清灰系统压差增高,布袋易破损,使除尘效果降低,同时也增加了更换布袋的维修费用。
  整改建议:1)、除尘器操作人员通过实际操作,在实践中探索出三个野风阀工作的最佳配置,做到合理增补野风。当烟温偏高,在能保证系统降温效果和系统抽力的情况下,原则上应尽可能打开厂房内14米平台上(主烟管与原烟囱接口附近)的野风阀,来补充野风,其它机冷器前和除尘器前的野风阀尽量少开或不开,这样补充野风有利于减少野风带进系统的水分,并可以降低14米平台周围的环境温度。2)、在冶炼工艺上尽量做到精心操作,使炉况保持平稳正常,少出或不出烟温偏高的炉况。3)、在有条件的情况下,可增加机冷器的换热面积,增加降温能力(但是此项整改会增加较大的投资和一定的能力耗)。
  问题三:个别放散阀存在开关不灵的问题。
  问题描述:301#炉西面烟囱的放散阀已经卡死,电控操作失灵,人工也无法开关。
  原因分析:因为电炉冶炼非常繁忙,无法停炉进入烟囱进行检查,因此只能进行推理分析,有以下几种  可能:1)、蝶阀轴承在高温下变形;2)、蝶阀在高温下变形;3)、材料选择不合理。该蝶阀是原来做为封堵烟囱的盲板,厚度与耐高温性能均达不到有关要求。
  影响分析:放散阀在系统运行时不能完全关闭,产生一定的向上自然抽力,必然减弱了除尘系统的抽力,抽力减少使炉面倒烟的现象增加,而此时要避免倒烟现象必须要加大主风机的风门,增加抽风量,就必然增加系统的能耗。同时也影响系统管网抽风能力的平衡,即在确保302#炉抽风能力达到要求的前提下,必然使301#炉的抽风能力出现过剩,使大量的热烟气和粉尘进入系统,增加了降温和净化的负担。
  整改建议:在停炉检修前,按耐高温的要求选择合适的材料,制作新的放散阀,在停炉时,将已经变形的放散阀拆卸下来,将新阀重新安装到位,恢复放散阀的正常作用,使系统顺利运行。
  问题四:系统清灰的压差偏高。
  问题描述:自从进入五月份后期,清灰工作曲线逐渐由平稳变为高陡,其示意图如下:

正常状态下的清灰工作曲线     非正常状态下的清灰工作曲线
 

  一般正常工作压差为<1.8kPa,但近期压差超过1.8kPa甚至2.0kPa的现象较多(五、六月份的压差异常现象见下表)。
表一

压差值

次数

月份

1.81-1.9kPa 1.9-2.0kPa 2.0kPa以上
五月份 3 2 1
六月份 60 18 8
备注:择要:针对我公司2×12500KVA电炉除尘系统运行一段时间后出现的有关问题,进行综合分析,并提出相应的整改建议。

注:六月份为六月一日至二十一日

  原因分析:1)、铁合金电炉烟气中粉尘粒度细(粉尘分散度详见表二)、粘性大、易结露;2)、由于近段时间正处于雨季,周围环境中的空气温度大,而烟气温度时有偏高,又不得不增补室外野风,使得进入除尘器的烟气含湿量加大,容易造成结露(布袋板结或糊袋);3)、302#炉放散阀损坏,影响到风机的抽力,此时不得不加大风门,而301#炉处于正常情况下,使得其抽力过剩,引入的野风量增多,尤其是在雨季,空气含湿量大,使得进入布袋的烟气更湿,加重了结露现象;4)、部分的电磁阀、脉冲阀、离线阀工作不正常,部分喷吹管偏离布袋口,喷吹管的密封胶圈部分脱位,达不到政党的清灰效果,使布袋积灰增加,滤透性差。
表二

烟尘分散度 <2μm 2-5μm 5-10μm >10μm
所占百分比% 77 18 3 2
备注:择要:针对我公司2×12500KVA电炉除尘系统运行一段时间后出现的有关问题,进行综合分析,并提出相应的整改建议。
影响分析:1)、压差高必然增大系统的阻力,如要确保正常的抽风量,则必须加大风机的风门,增加能耗,从而增加运行费用。2)、另一方面,压差增高,使风机偏移了原来的工作点,系统抽风能降低,使炉膛热烟气和环境野风的混合比例失调,即在风机风门不变的情况下,由一炉膛气体本身温度很高,烟气在热抬升力的推动下,自然上升进入主烟管,因此热烟气进入系统的比例减少不大,但引入的野风比例却因为阻力增加而相对减少了,使得进入系统混合烟气温度升高,增加机冷器的降温负荷,易使布袋烧损,降低除尘效果,同时增加维修费用。
  整改建议:1)、在系统运行前、后可进行强制清灰二至三次,或通过PLC控制调节来缩短清灰间隔时间,直到压差满足正常要求为止。2)、加强对气源的控制,特别是清灰气源的干燥处理,尽量减少结露的诱因。3)、加强对系统的维护检修,特别是对清灰阀、离线阀、电磁阀、喷吹管制检查维护,确保其正常工作。
  另外,布袋易损坏也是一个主要问题,除上述各方面的原因外,还和布袋本身的材料及综合性能有关,这套系统的布袋采用的是普通滤料,因而其在耐高温及使用寿命均有一定的局限。建议选择质优耐庐山温且价格合理的滤料逐步替换,使系统正常运行。

四、结束语
  总体来说,2×12500KVA电炉除尘系统在运行初期的除尘效率是比较好的,其各项技术指标均达到要求,但是在实际运行中出现了一些问题,有设计方面的不足,也有系统维护管理的原因,不论问题出现在任何一个环节,如果得不到及时处理,任其继续发展下去都会形成恶性循环,不仅达不到除尘效果,也会增加系统的能耗及运行费用而且最终可能导致系统瘫痪。而要解决这些问题须从三个方面入手:一、设计方面。由于原整套设备已建成并投入运行,要从设计方面更改不太切合实际,而且这样整改投资较大、能耗也相应增加,因此,一般不宜采用。二、冶炼工艺控制方面。因为炉况的好坏对除尘系统的烟气性质和温度有较大的影响,因此在冶炼上尽量控制炉况,使之处于最佳状态,能够减少除尘系统的运行负荷,延长除尘系统的使用寿命。三、人工操作控制方面。该套系统是可以通过人工操作进行合理调控,因此在日常系统运行中,应密切注意烟气温度助记词清灰压差的变化,利用野风阀进行例题调控烟温,尽可能减少烟气含湿量,加强对除尘器的日常维护与检修,特别是对清灰部分的脉冲阀、电磁阀、离线阀,以及布袋破损时的及时维护处理。四、滤料方面。尽量选择价格合理,耐温较高且易于清灰的布袋滤料。
笔者认为,通过以上整改措施,特别是二、三、四条措施的实施,将除尘系统的各项指标控制在最佳状态下,确保除尘系统正常、稳定的运行是完全可行的。


【责任编辑:管理员 TEL:400-666-4470】

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