ASM3在城市污水处理厂改造中的应用 |
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作者:杨青1,刘… 点击数: 更新时间:2007-1-16 8:38:21 |
摘要:利用活性污泥3号模型(ASM3),对上海市某污水处理厂的处理工艺进行计算机动态模拟,结果表明出水中的COD、BOD、氨氮模拟值与污水处理厂的实测值基本吻合,说明利用活性污泥3号模型对城市污水处理厂进行模拟是可行的。针对原工艺对氨氮的去除率比较低的情况,在不作重大改造和不明显削减处理能力的前提下推荐了3个改造方案并进行模拟,根据模拟结果建议将曝气池以A/O工艺方式运行。 关键字:活性污泥 3号模型 动态模拟 AO工艺
中图分类号:X703.1 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2002)12-0068-03
我国已建的大多数城市污水厂都欠缺脱氮除磷功能,如上海市现有的23家污水处理厂[1]中仅有5家采用了脱氮工艺,而其他污水厂大多采用传统的鼓风曝气推流式活性污泥法工艺,其对氮的平均去除率仅为23.7%左右[2],出水中的氨氮浓度大大超出上海市规定的15mg/L,严重污染了受纳水体。为此,亟需对现有污水厂进行改造以实现脱氮功能,而利用ASM3的动态 模拟功能可选择最佳处理工艺,并能节省投资。
1 污水厂概况
上海市某污水处理厂的工艺流程见图1。
该厂自1987年开始运转以来,截止1990年底污水量平均为2.7×104m3/d,经过近几年的旧区改造和新区开发使厂内的污水量逐年增加,目前实际平均处理量达到甚至超过7.5×104m3/d的设计处理量。该厂对BOD、COD、SS的去除效果非常好(去除率都在95%以上),但对氨氮的去除率很低(<30%),出水氨氮的平均值在20mg/L左右。
2 ASM3模型的应用
该厂的曝气池采用穿孔管曝气,共3组,每组4槽,长为45m,每槽宽为6m,有效水深为6m。将曝气池的每一槽当作一个完全混合反应器,则整个反应器为如图2所示的四个完全混合反应器串联而成,进水和回流污泥由第一槽进入,第四槽出水至二沉池。
完全混合反应器的动力学模式为:
V(dCi/dt)net=Q·C0-Q·Ce-V·r(Ci) (1)
式中V——反应器体积 Q——进水水量 C0——进水中某组分浓度 Ce——出水中某组分浓度 vij——组分矩阵,根据TCOD、氮及电荷守恒计算得到 ρj——第j个过程的反应速率 r(Ci)——某组分的反应速率 ASM3的温度适用范围为8~23℃,超出此范围会导致很大的误差甚至需要改变模型的结构[3],故模拟采用2000年及2001年在此温度范围内的3月—5月和10月—12月共12个月的数据。根据该厂实际运行情况,污泥浓度控制在3~4g/L,污泥回流比为70%~80%,溶解氧为1.5mg/L。根据当月实际的平均温度对动力学参数进行调整,化学计量学参数取推荐值,由于该厂的污泥龄非常短,故硝化细菌含量的取值相应很低(来模拟氨氮基本未被硝化的情况),采用所选数据进行模拟则出水COD、BOD和NH3-N模拟值与实测值如图3~5所示。
由模拟结果可知,出水COD、BOD、NH3-N的模拟值与实测值相差不大,因此利用ASM3对城市污水处理厂进行模拟是可行的。
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