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深圳市罗芳污水处理厂二期工程调试

作者:周克钊 罗…   点击数:   更新时间:2007-1-2 10:53:05

  回流污泥浓缩池停留时间约0.8 h。回流污泥进入池两侧进泥渠,经配泥孔进入池内。上清液与厌氧池的出水一起直接流入氧化沟配水井,并带走大量的硝酸盐。约50 %回流量的经重力浓缩的污泥通过排泥管,与来自沉砂池的原污水一起进入厌氧池。

  厌氧池水力停留时间30 min,循环推流式,设置有水下搅拌器。

  二期工程共采用4座三沟式氧化沟,每座设计规模6.25万m3/d,设计水深5.8 m。转刷安装于氧化沟工作桥下,电动调节堰门分设于氧化沟两侧边沟。

  氧化沟各设备运行由时间控制按周期运行,每个周期分为6个阶段,见图2。


  图2 三沟式氧化沟(硝化-反硝化)运行方式

  A阶段。运行时间为1.5 h。污水进入潜水搅拌器全部运行、曝气转刷全部关闭的缺氧状态的Ⅰ沟,完成反硝化作用。Ⅰ沟内混合液一部分进入Ⅱ沟,另一部分作为回流污泥排出。Ⅱ沟内所有转刷和潜水搅拌器全部运行,进行硝化作用。好氧状态的Ⅱ沟内混合液进入Ⅲ沟。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态,沟内所有转刷和潜水搅拌器全部关闭,出水经电动调节堰门排出。

  B阶段。运行时间为1.5 h。污水进入所有转刷和潜水搅拌器全部运行的好氧状态的Ⅱ 沟。Ⅰ沟内所有转刷和水下搅拌器也全部运行。Ⅱ沟内混合液进入Ⅲ沟和Ⅰ沟。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态。

  C阶段。运行时间为1 h。污水进入所有转刷和潜水搅拌器全部运行的好氧状态的Ⅱ 沟,Ⅱ沟内混合液一部分进入Ⅲ沟,另一部分作为回流污泥排出。Ⅰ沟内所有转刷和水下搅拌器全部关闭,处于预沉淀状态。剩余活性污泥从Ⅰ沟排出。Ⅲ沟处于沉淀和出水状态。

  D,E,F阶段。运行状态分别与A,B,C阶段基本相同,只是将Ⅰ沟与Ⅲ沟互换。

2 调试过程

2.1 单元调试

  2001年11月19日,调试小组开始了设备检查和空机调试的准备工作。12月3日,开始进行氧化沟设备检查及空机调试工作。12月4日,开始进行提升泵房的调试准备、调试前检查和空机运行试验。

  2001年12月25日,开始向1#氧化沟和2#氧化沟注入一期工程的二沉池出水。注水过程中,发现氧化沟出水集水槽的伸缩缝漏水,注水暂停。12月28日,经施工单位整改,氧化沟出水槽漏水问题解决,氧化沟开始引入一期工程二沉池出水。然后,调试小组进行了氧化沟设备清水运行调试,并检查厌氧池设备。

  2002年1月10日,二期工程浓缩池和厌氧池从氧化沟泵入一期工程二沉池出水,开始进行设备清水运行调试。

  在上述设备检查和清水调试过程中,调试小组始终没有发现严重问题,但发现了许多小问题,已经分批提交给设计、监理、施工、安装和厂家。迄今为止,直接影响运行的问题已经全部整改,尚有一些遗留问题在整改中。

  2002年1月15日,二期工程开始进入污水,进行带负荷污水调试和污泥培养的准备。

  2002年1月21日,根据该厂两期工程的特点,将该厂一期工程的活性污泥,通过污泥脱水系统的浓缩池,溢流进入二期工程的进水系统,污泥培养正式开始。1月25日,两氧化沟的MLSS分别达到了1.6 g/L和0.9 g/L,1月29日分别达到1.6 mg/L和1.1 mg/L 。2月28日,1#氧化沟中沟和边沟MLSS分别达到4.1 g/L和4.4 g/L,2#氧化沟达到3 g/L和2.9 g/L,已经达到并超过设计要求,标志着该厂污泥培养阶段已经结束。氧化沟出水清澈。

2.2 系统调试

  单元调试圆满完成后,污水处理厂系统投入较长时间的试运行,进行进一步的系统调试工作,以证实系统的处理性能,发现并及时纠正可能发生的不正常现象,优化运行参数,确保整个系统达到最佳的运行状态和处理效果。

  系统调试将通过多次PDCA循环,发现问题,解决问题,不断优化工艺参数,改进系统处理效果,直到系统完全达到设计要求(详见图3)。


  图3 系统调试PDCA循环

   2002年3月9日,二期工程系统调试开始进行。由于单元调试工作进行得非常充分,故系统调试工作非常顺利,出水水质很快稳定达到设计要求。

  2002年6月,系统调试工作顺利结束。

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