高效浅层气浮技术在造纸废水处理中的应用 |
|
| 作者:江红光 梅… 点击数: 更新时间:2007-5-16 9:03:24 |
摘要:描述了高效浅层气浮技术在造纸废水处理中的实际应用。造纸废水经该工艺处理后,CODCr,SS去除率分别达到90%和99%以上。出水水质达到造纸工业废水排放二级标准。 关键字:造纸废水 浅层气浮
江苏某造纸厂地处太湖流域,采用废纸为原料,年产5万t牛皮箱纸和高强度瓦楞原纸。日排废水1.2万t。原废水pH为5.5~7,CODCr为1000~2000mg/L,SS为1000~1700 mg/L。原废水处理工艺为初沉法,废水经一套格栅→斜筛→平流式沉淀池处理后外排至京杭运河。由于该工艺只是去除了大量的SS和部分CODCr,达不到GB3544—92《造纸工业水污染物排放标准》中二级标准。对此,采用高效浅层气浮工艺,较好地解决了这一问题。
1 处理工艺
1.1 原处理工艺存在的问题
该厂以废纸为原料,废水中杂质多,组分较复杂。据监测,该厂废水中可溶性CODCr值为350~450mg/L,用单一初沉池难以去除。针对上述问题,新工艺采用浅层气浮系统,不仅使处理后的废水达到排放要求,pH为6~9,CODCr≤200mg/L,SS≤250 mg/L,BOD5≤80mg/L,而且每天回收5~6 t纸浆,处理后的废水能回用90%,同时降低了运行费。
1.2 改造后的废水处理流程
改造后的废水处理流程见图1。

1.3 高效浅层气浮原理

高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。图2表示了该原理。原水从图中的整流区被放入浮选区的气浮槽时,整流区自身以原水的出流速度并与其相反的方向周转,此时,就创造了水流速为零的零流速状态。
1.4 高效浅层气浮工艺的特点
(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。(3)单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
2 处理效果
2.1 监测结果
1998年12月8日江苏省环境监测中心站对该污水处理工程进行了24h连续监测(监测频率为每1.5h一次,共测16次),监测结果如表1所示(吨纸排水量为64m3)。
表1 污水处理工程达标排放验收监测数据汇总
mg·L-1
|
项目 |
设施进口 |
设施出口 |
平均处理效率/% |
标准值 |
超标率/% |
|
结果范围 |
均值 |
结果范围 |
均值 |
|
pH |
— |
— |
7.30~7.58 |
— |
— |
6~9 |
0 |
|
CODCr |
1180~2070 |
1648 |
162~201 |
180 |
89.1 |
200 |
17 |
|
BOD5 |
— |
0 |
58.0~81.0 |
69 |
— |
80 |
20 |
|
SS |
955~1750 |
1220 |
2~20 |
8 |
99.3 |
250 |
0 |
由表l可知,处理后的排放废水中pH、SS符合GB3544—92《造纸工业水污染排放标准》二级标准,CODCr、BOD5各有一次略为超标,但均值不超标。
[1] [2] 下一页 |
|
| |
|
上一篇论文: 升流式厌氧污泥床-CASS工艺处理黄原胶废水 下一篇论文: ABR-接触氧化-混凝法处理印染废水 |
|
|