ABR-接触氧化-混凝法处理印染废水 |
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| 作者:王军 毛文… 点击数: 更新时间:2007-3-21 8:03:59 |
| 摘要:采用“ABR+生物接触氧化+混凝沉淀”工艺处理印染废水,处理出水完全达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段一级排放标准,COD去除率可以达到90%以上,色度去除90%以上,工程实践表明,该工艺处理效果优良,系统运行稳定,运行费用适中。
关键字:印染废水 ABR 生物接触氧化 色度 厌氧折板反应
广东地区印染行业发达,中小型印染厂较多,印染废水均具有排放量大、污染物浓度高、色度高、水质不稳定等特点。某针织有限公司位于广东省惠州市潼湖镇,属于新建印染企业,主要进行各种毛衣制造、洗水、染色、印花等加工生产,年生产毛衣可达200万件,产品主要是出口外销,该公司建设执行建设项目环境保护“三同时”制度,废水处理工程与2003年10月动工新建,2004年12月通过环保部门验收,出水各项指标均达到并优于广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段一级排放标准。
1 设计水量与水质
该公司主要生产染色毛衣成衣以及各种毛线,废水主要是从染色、洗涤等生产工序中产生。在染色过程中,大量使用冰醋酸、枧油、三A枧粉、羊毛均色油、沉淀防止剂、阳离子黑X-O、酸性黑T-250、元明粉、柔软剂、渗透剂、稳定剂等药剂,虽然毛织物上染率高,但是还是有部分染料残留在排放废水中,同时染色助剂基本上全部存留在废液中,因此排放废水中含有大量有机污染物,色度高而且复杂,同时随着生产批次品种不同,色度变化很大。另外,在洗水过程中由于大量使用了去污精、洗涤剂等有机去污剂,同时原毛线上的污垢、毛渣等进入洗水,所以洗水废水中有机物浓度也是非常高,而且含有大量悬浮物。
经过对该公司生产的产品类型及生产工艺分析,参考同类企业废水处理实例资料和数值,确定废水处理设计水量为50m3/h,每天连续运行20小时计,设计水质如下表1所示:
表1 设计进水水质
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污染物 |
CODCr |
BOD5 |
SS |
色度 |
pH |
|
单 位 |
mg/L |
mg/L |
mg/L |
倍 |
- |
|
浓 度 |
1000-1500 |
300-500 |
150-500 |
300-600 |
9-11 |
处理后出水水质执行广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段一级排放标准,相关数值如下表2所示:
表2 设计出水水质
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污染物 |
CODCr |
BOD5 |
SS |
色度 |
pH |
|
单 位 |
mg/L |
mg/L |
mg/L |
倍 |
- |
|
浓 度 |
≤100 |
≤20 |
≤60 |
≤40 |
6-9 |
2 处理工艺说明
通过了解该公司的生产计划和产品类型,对废水成分、水质特点作理论综合分析,在此基础上,结合以往治理同类型企业废水所取得的经验,并考虑排水标准、资金投入等技术经济指标,确定采用“厌氧折板反应ABR+生物接触氧化+混凝沉淀”的工艺。具体工艺流程图如下图1所示:

工艺说明如下:
车间废水排出后,经过粗细两道格栅去除大的线头、毛渣等杂物后进入废水调节池,进行水质、水量的均匀,之后废水经过提升水泵进入厌氧折板反应池(ABR反应池)进行厌氧处理,出水自流进入接触氧化池进行生化处理,生化处理后出水进入中间反应池(与接触氧化池合建),在此处加入脱色剂、PAC,PAM进行混凝反应,形成絮体后,进入后续的斜板沉淀池进行固液分离,清水进入后续的中间水池,用水泵加压进入机械过滤器,过滤后出水经由清水池进行短暂停留后通过自动监控系统达标排放,系统中产生的厌氧污泥、好氧剩余污泥、沉淀污泥进入污泥浓缩池浓缩后,经过压滤机压滤,清液回流到原水调节池重新处理,污泥外运处理。
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