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预处理A/O工艺处理牛仔布废水

作者:冯 雷 袁…   点击数:   更新时间:2007-1-17 7:35:46
摘要:介绍了牛仔布染整废水处理系统运行调试中污泥的培养及驯化,分析了运行过程中遇到的问题,提出了影响牛仔布染整废水生化处理系统的因素及相应的控制措施。实践表明,预处理A/O工艺的出水水质达到了国家《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-1992)中的一级标准。
  
关键字:牛仔布废水预处理系统 UASB 生物接触氧化 运行调试

  枣庄天工织造有限公司专门生产高档牛仔布,生产废水中的污染物主要是棉纺织纤维上的盐类、油类和脂类以及在加工过程中投加的浆料、硫化黑染料、表面活性剂、烧碱等,使得废水水质波动大、成分复杂,而且废水的B/C值较低,给运行调试带来很大困难。

  1 水量及水质

  设计水量为50m3/h,调试初期的水质情况详见表1。

  表1 调试初期的进、出水水质

项目
COD (mg/L)
BOD5(mg/L)
硫化物(mg/L)
色度(倍)
pH
原水
1600~2700
200~300
80~260
800~4000
9~12
出水
80~110
20~30
0.5~1.2
30~50
6~9

  2 工艺流程及构筑物

  2.1 工艺流程

  预处理A/O工艺的预处理段采用了预曝气+FeSO4+高效脱色剂+沉淀工艺,生化处理段采用了UASB+生物接触氧化工艺,工艺流程如图1所示。

  

  图1 工艺流程

  2.2 构筑物

  ① 预曝气调节池1座,矩形钢筋混凝土结构,池内设散流曝气器,气水比为3.5∶1,HRT=8h,有效容积为400m3

  ② 初沉池1座,矩形钢筋混凝土结构,HRT=2.8h,有效容积为140m3

  ③ 生物接触氧化池1座,矩形钢筋混凝土结构,共18格。单池有效容积为24m3,池内采用了散流曝气器和组合填料,设计容积负荷为1.0kgBOD5/(m3·d),溶解氧为2~4mg/L,气水比为18∶1。

  ④ 二沉池1座,矩形钢筋混凝土结构,设计表面负荷为2m3/(m2·h),HRT=1.8h,有效容积为90m3。

  ⑤ UASB厌氧反应器1座,钢制结构,设计负荷为5kgCOD/(m3·d),HRT=24h,运行温度为(35±1)℃,有效容积为1200m3

  ⑥ 高效絮凝器1座,型号为HCV-1000(Ⅱ)。

  ⑦ 机械格栅1台,型号为GSXG-300。

  ⑧ 自动板框压滤机1台,型号为XMZ80/1000。

  3 污泥的培养及驯化

  3.1 好氧污泥的培养及驯化

  为缩短系统调试周期,采用好氧生物膜的培养和驯化与厌氧污泥的同时进行,各单元均设置了超越管以利于调试。调试期间好氧污泥先后接种了两次,第一次接种的是某酒厂的酒糟废水生化处理系统的好氧污泥,由于当时厂里排放的全是硫化黑废水,使进水的硫化物浓度过高,故好氧污泥的培养十分困难,后来对预处理系统做了较大调整,而且有针对性地提高了FeSO4及脱色剂的投量,使好氧污泥得以继续培养。

  第二次接种的是某棉纺织厂印染废水生化系统的脱水污泥,接种量为好氧池容积的20%,加清水稀释闷曝2d后,开始分批加入经过预处理的牛仔布废水,进水量为设计总量的30%,控制曝气量为设计正常运行时的40%。由于牛仔布废水的有毒物质含量较高(特别是硫化物和染料助剂),故在培养期间加大了预处理系统的加药量,使其出水硫化物<80mg/L,COD<1200mg/L;好氧池进水闷曝12h并静沉1.5~2h后排出上清液以再次进水。由于印染废水的可生化性差,废水中的营养物不足以维持好氧微生物的增长繁殖,因此在进水的同时,向好氧池中投加一定量的生物催化剂(针对印染废水而配制的营养物质),以增加水中的碳源,提高微生物的活性。

  间歇进水曝气3d后污泥开始增长。随着污泥浓度的增长,逐渐加大进水量(分别为设计水量的40%、50%、60%、80%、100%),曝气量也相应加大。从开始调试到满负荷运行共用了28d,当容积负荷提高到0.7kgCOD/(m3d)时曝气时间延长到24h。第30天时观察填料上挂有呈黑褐色的生物膜(厚约2mm)。取曝气池内混合水样通过镜检观察微生物数量较多,活动较强。

  在培养与驯化后期,由于牛仔布品种的差异造成了废水水质的巨大差别,给好氧污泥的培养带来了许多困难。原水COD由1600~2700mg/L变化,致使有机负荷忽高忽低而不利于系统的正常运行,此时采取了以下措施:

  一是改变好氧池生物催化剂的投量,二是加大了二沉池的回流量并适当减少进水量。

  从调试初期的进、出水水质可以看出,尽管进水量较少,但由于好氧污泥尚未培养成熟,生物膜尚未挂好及进水中硫化物浓度较高,致使出水COD超标。

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