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化学破乳+A2/0法处理链条加工滚磨废水的应用

作者:liuz   点击数:   更新时间:2007-1-17 12:50:41
摘要:对于链条行业滚磨加工废水高浓度、B/C值较低的特点,采用化学破乳+A2/0工艺进行处理。运行结果表明,在A池HRT=10h、O池HRT=16h的条件下,只要加强管理,定时监控,及时调整,处理后的水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。
  
关键字:滚磨废水 化学破乳 A20法 运行管理

1 工程概况

杭州某链条厂主要从事各种机械传动链条,包括大、中、小规模精密滚子链、套筒链、输送链。废水主要来自于滚筒滚磨产生销轴滚角或滚光时加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,主要污染因子为砂、皂角粉、漂浮油和碳酸钠引起的碱度。污水严重污染了周边环境。我公司接受该厂的委托,考虑链条行业的特点,设计化学破乳+多级气浮+A2/O法的处理工艺,经当地环保局的验收,出水达到污水综合排放标准一级。是全国首家链条行业污水处理达到一级标准的企业。

2 处理水量、水质

设计最大处理能力为1000m3/d,现在实际的水量只有900m3/d左右。

进水水质见表2-1:

表2 -1   设计进水水质

项目
pH
CODcr(mg/l)
BOD5(mg/l)
SS(mg/l)
石油类(mg/l)
浓度
10~12
1200~1500
≤400
≤1760
≤80

注:送样给当地环保部门的水质检测结果为:CODcr=1418mg/l,BOD5=292mg/l,SS=1429mg/l,石油类=71.7mg/l。

设计出水指标达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准。

3 处理工艺

该链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值只有0.22左右,属于难生化处理的废水。因此我们选择化学破乳+多级气浮+A2/O的处理工艺。根据废水的特点:链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,我们先加酸破乳,气浮除油,除油后进入厌氧池(A1),进行长链的分解,进入兼氧池(A2),进一步分解有机物的长烃,使大量的微生物将水中颗粒物质和胶体物质截留和吸附,这是一个物理过程的快速反应,截留下来的物质吸附在污泥表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物水解为可溶性有机物,同时在产酸菌的协同下将大分子物质、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质。由于酸化过程的控制不可能十分严格,仍有一定量的甲烷化过程发生,在这一过程中,溶解性有机物仍有较大去除。因此,水解酸化反应器是集截留、吸附、生物絮凝、生物降解功能于一体的多功能反应器。经过水解酸化处理,废水的B/C值得到提高,有利于好氧系统的正常运行,提高污染物的去除率。考虑废水中SS的浓度较高,采取出水过滤,出水达到回用水标准。废水处理工艺流程见图-1。

3.1 沉砂池

车间废水和生活污水沿管线自流经过格栅井,在废水渠设波浪型槽,在波浪型槽中加入酸化车间的废硫酸,一方面可以中和废水中的碱性,另一方面可以使乳化油游离出来,便于气浮池去除废水中油类及包含砂,废水进入沉砂池,大大地减轻悬浮物的浓度。

3.2 调节池

经过沉砂沉沉砂后,进入调节池,调节池使废水在水质和水量进行稳定。

3.3气浮池

根据链条厂的水质,含油量及SS浓度比较大,拟采用平流气浮装置二套。考虑水含油量较大,采用一级气浮去油不完全,因为水中含油影响生化池的填料不容易挂膜,所以采用二级气浮,以便提高生化池效率。气浮池的气主要由溶气泵输入,浮渣由撇油装置去除,由管道流入吸附池,然后由焦碳吸附,处理后的焦碳和煤进行燃烧,水进入A/A/O池。主要参数:处理量25m3/h表面负荷 10m3/m2/h,去除率80%—90%。

3.4 A/A/O池

气浮池废水经过污水泵提升进入A/A/O池。

A/A/O工艺的优点:

(1)处理效果好且稳定,能去除含碳有机污染物;

(2)混合液回流量大,是进水量的1-2倍,因此有较大的缓冲稀释均化能力,可承受水质水量的较大冲击负荷;

(3)生物污泥泥龄长,污泥负荷低,生物氧化推动力大,污泥在池内趋于好氧稳定,剩余污泥量少,可不建污泥消化系统;

(4)采用氧转移效率较高的微孔曝气系统,有效降低了动力消耗,节省运行费用。

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