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利用上述方法对某厂逆气流清灰袋式除尘器进行脱硫效率试验。表1(采样时间为15 min)为对某厂逆气流清灰袋式除尘器脱硫效率试验的结果。试验期间,锅炉燃煤平均低位发热量为13333 kJ/kg,平均含硫量为0.79%,烟气平均含湿量18.31%,袋式除尘器进口处烟气温度433 K,出口处烟气温度418 K,飞灰组成为:CaO 40.0%、SiO2 22.5%、Fe2O3 10.5%、Al2O3 12.5%、MgO 4.0%、SO3 3.0%。

2 试验结果分析
2.1 飞灰成分对脱硫效率的影响
由于飞灰中CaO含量高达40%,当烟气以约0.5 m/min的过滤速度通过滤袋上粉尘层时,可以脱除烟气中的一部分SO2,脱硫效率为8%~10%。对于CaO含量少的飞灰,袋式除尘器脱硫效率较低,而且很难测定。但是若和旋转喷雾干燥脱硫装置相连接,由于飞灰中碱性氧化物增多,脱硫效率还会有所提高。
2.2 粉尘层厚度对脱硫效率的影响
脱硫效率与滤袋上积存的粉尘层厚度有关。粉尘颗粒由于截留、惯性碰撞、静电、扩散作用,在滤袋表面形成粉尘初层,具有良好的阻力特性。比较1号与2号试验,过滤速度基本一样,但2号试验锅炉负荷增加,耗煤量相应增多,滤袋上积存的粉尘层也较厚,除尘器的过滤阻力由730 Pa增加到850 Pa。测定结果脱硫效率1号试验为8.58%,而2号试验上升至9.21%。因此,在过滤速度相同的情况下,增加滤料上积存的粉尘层厚度,可以提高袋式除尘器的脱硫效率。
2.3 过滤速度对脱硫效率的影响
从表1试验数据中可以看出,脱硫效率与袋式除尘器的过滤速度有关。比较3号与5号试验,同样在120 t/h负荷下,3号试验10个袋室运行,过滤速度为0.45 m/min,脱硫效率为9.87%;5号试验关闭了2个袋室,仅8个袋室运行,过滤速度为0.55 m/min,脱硫效率为8.34%。因此,为了保证一定的脱硫效率,应保持袋式除尘器在较低的过滤速度下运行。
3 结 论
本研究利用袋式除尘器进行烟气脱硫试验,试验结果表明,袋式除尘器在去除粉尘的同时,收集在滤袋表面的固体颗粒中未反应的碱类物质能够与烟气中的SO2继续反应,可以脱除烟气中的一部分SO2,脱硫效率一般为8%~10%,其脱硫效率与过滤速度、过滤阻力、过滤材料种类、飞灰组成和烟气湿度等因素有关,应进一步试验以确定其运行性能,使其最佳化。
参考文献
1 郭立新,刘天元.对在我国实施清洁生产必要性的几点认识.长春理工大学学报,2004,17(1):8~110
2 郝吉明.大气污染控制工程.第2版.北京:高等教育出版社,2002.329~334
3 蒲恩奇.大气污染治理工程.北京:高等教育出版社,1999.222~223
(收到修改稿日期:2005-07-20)
[1]第一作者:郭立新,男,1969年生,硕士研究生,讲师,从事环境工程和环境科学方面的教学与科研工作。
* 长春理工大学科研发展基金资助项目。 上一页 [1] [2] |